工業水冷冷水機(jī)組蒸發器銅管凍裂的原因與案例分析
工業水冷冷水機組在係統運行時(shí),擔任著提供冷量(liàng)的重要任務(wù)。如果其出現故障了,整個係統將造成不可避免的損失。所以我們在日常使用時(shí),除(chú)了要正確操作,還要認真的做好維保和學習一些維修知(zhī)識。水冷冷水機組蒸發器銅管凍裂原因如下:
操作失誤造(zào)成蒸發壓力降到規定值以下,壓力控製器沒有動作,製冷機組繼續運行,造成銅管凍(dòng)裂。
水冷冷水機組蒸(zhēng)發器銅(tóng)管本身質(zhì)量存在問題,造成(chéng)長期運行後不堪(kān)重負破裂。
水冷冷水機組蒸發器銅管內蒸發(fā)壓力(lì)低,造(zào)成管(guǎn)內過冷,冷(lěng)凍水遇冷結冰,凍壞銅管。
隨著水冷冷水機組運(yùn)行(háng)時,由於維護不到位,造成蒸發器換熱不均,冰點保護、壓力保護等不動作,造成(chéng)由點到麵的惡性大麵積銅管凍裂。
水冷冷水機組蒸發器銅管凍裂案例
案例:空調維(wéi)保(bǎo)人員(yuán)按照(zhào)冷水機組停機步驟關停冷水(shuǐ)機組後離開現場。次日早上維保人員在開機前對係統進行檢查,未能發現異常(因當晚(wǎn)停電(diàn)後冷水(shuǐ)機(jī)組(zǔ)控製盤斷電後(hòu)曆史故障被清除並對機組進行複位),錯誤判斷設備正常。
按照冷水機組開機步驟進行開機操(cāo)作,冷水機組開啟瞬間機組報此(cǐ)機(jī)組壓縮機低電流故障(zhàng)停機對冷水機組進行詳細檢查,觀察液鏡發(fā)現冷凍(dòng)油有乳狀液(yè)體,初步判斷係(xì)統中含有水分,經過技(jì)術人(rén)員進一步的檢查,確認故障為冷(lěng)水機組蒸發器銅(tóng)管滲漏。
經過對現場的檢查對故(gù)障進行分析,初步判斷故(gù)障(zhàng)原因有以下幾個方麵:
1)冷凍水泵過(guò)熱保護停泵,導致冷凍水停止循環,而水流開關失靈,蒸(zhēng)發器內沒有冰點保護(hù),冷機(jī)繼續運行,導(dǎo)致過冷結冰直(zhí)至(zhì)銅(tóng)管破(pò)裂泄露;
2)冷凍水管上電動閥門突(tū)然關閉,導致銅管內冷凍水停止循(xún)環,而水流開關失靈,蒸發器內沒(méi)有冰(bīng)點保護,冷機(jī)繼續運行,導致過冷結冰直至銅管破裂泄露;但在事後的檢查中發現閥(fá)門正常,記錄中未出現關閉記錄,排除此原因;
3)冷機運行中出(chū)現電源切換,冷凍水泵與冷機出現不同步(bù),出現冷(lěng)凍水停(tíng)止循環,而水流開關(guān)失靈(líng),蒸發器內沒有冰點保護,冷機(jī)繼續運(yùn)行,導致(zhì)過冷(lěng)結冰直(zhí)至銅管破裂泄露。
3、水(shuǐ)冷冷水機組銅管泄露銅管更換(huàn)
根據(jù)泄露銅管的數量訂製所要更換的銅管,在蒸發器側邊開孔進行拔管,將蒸發器內有泄(xiè)漏(lòu)管拔出,同時(shí),檢查其它銅管破壞程度,確定是否需要更換,拔出銅管(guǎn)後,清理係統及需脹管部位,將新銅管更換(huàn)到機組並脹緊,將開孔部位複(fù)原。
以上工作完成後重新更換機組冷(lěng)凍油、油過濾(lǜ)芯、冷媒幹燥過濾(lǜ)器,脹管(guǎn)工作完成及壓縮機複位後進行查漏工作,加(jiā)氮(dàn)氣查漏,保壓。查漏、保壓工作(zuò)正(zhèng)常後,對係統進行(háng)抽真空、保真空度。一切正常後重新對係(xì)統充注足量的冷媒。開(kāi)機調試,正常後投入(rù)使用。
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